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立式屏蔽泵軸承端面軸向磨故障排除方法

2012-07-19

        屏蔽泵因其結構簡單、緊湊,維修方便。而且在絕大多數(shù)情況下屏蔽泵故障現(xiàn)象表現(xiàn)為軸承內圈徑向磨損,軸套、推力盤腐蝕、磨損、燒結,這時只需根據(jù)磨損情況更換軸承、軸套、推力盤即可,操作簡單,方便。時間一長使得我們對其輕視之心漸起,認為屏蔽泵的維修毫無技術含量。但事實情況并非如此,屏蔽泵的運轉狀況分析、故障原因分析及排除方法的內容是非常豐富的,是需要花費很多時間學習的。下面以解決立式屏蔽泵軸承端面軸向磨損故障為例,簡述屏蔽泵運轉狀況的判斷方法、故障原因分析、檢修要點和檢查項目。

        立式屏蔽泵拆檢發(fā)現(xiàn)多級管道屏蔽泵前軸承端面與推力盤接觸部位磨損嚴重(軸承端面與軸承函端面平齊)、前推力盤端面磨損、葉輪前端面磨損嚴重。更換石墨軸承、軸套、推力盤復位,嚴格按照操作程序啟動運轉,這時仔細觀察泵的聲音、振動、溫度、電流、出口壓力、流量、TRG指示等各種運轉狀態(tài),均未發(fā)現(xiàn)異常。當泵運轉了15分鐘左右時發(fā)現(xiàn)電流表指針逐漸增加(正常運轉時電流值為5A),出口壓力、流量、泵體溫度、TRG指示無變化,聲音、振動變化不明顯。約20分鐘左右電流表指針接近上限,停泵。將泵解體,前軸承端面與推力盤接觸部位磨損。

        故障分析:很明顯,導致輕型多級屏蔽泵自停的原因是因為前軸承端面磨損,導致轉子軸下沉,隨著磨損的加劇葉輪與泵渦殼接觸,發(fā)生劇烈摩擦,泵運轉功率增大,當電流增大到過流保護電流值時,泵自停。是什么原因導致軸承端面在很短的時間內迅速磨損的呢?我們知道,在一般情況下屏蔽泵軸承的磨損主要主要表現(xiàn)在其內圈與軸套的摩擦面,其與推力盤相接觸的摩擦面磨損量非常小。而此次情況恰恰相反,立式屏蔽泵從開始運轉到過電流自停止用了30分鐘左右,軸承端面磨損量為5mm,這說明在前軸承端面與前推力盤端面之間存在著很大的軸向力。這個力從哪里來的?是不是工藝人員對泵的操作出現(xiàn)失誤造成的?是不是當時泵的運轉環(huán)境因工藝波動出現(xiàn)偏差造成的?還是泵出現(xiàn)了問題而在檢修過程中沒有發(fā)現(xiàn)?回憶泵第二次啟動時的情景,當時的操作是嚴格按照操作程序進行的,不會有問題!從DCS中調出當時相關設備的工藝參數(shù)記錄,沒有問題!看來泵本身出現(xiàn)了問題。在當?shù)臋z修過程中泵的拆卸、解體、裝配、復位的方法和步驟沒有發(fā)現(xiàn)問題,各種小件也沒有遺漏。把泵再次組裝完畢,用游標卡尺測量各部位尺寸發(fā)現(xiàn)該泵“軸向間隙”(“G值”)實際測量值為3mm,“軸向竄量” 實際測量值為2.3mm,而該泵電動機機座號是210,“軸向間隙”應為4mm,軸向竄量應為0.7mm~2.1mm,不在規(guī)定范圍內,這就限制了葉輪沿軸向運動的范圍,破壞了泵對軸向力的調節(jié)能力,直接導致了軸承端面在很短的時間內迅速磨損。重新調整軸承調整墊圈和葉輪調整墊圈把“軸向間隙”與“軸向竄量”調整在規(guī)定范圍內,復位運轉,故障消除!
        這次對立式屏蔽泵故障的處理,說明了因為種種因素的存在,長期以來對屏蔽泵的維護維修處于一種初級狀態(tài),即按照:泵解體→更換零部件→按原樣組裝→目測“軸向間隙”與“軸向竄量” →復位運轉,這么一個過程進行,從沒有出現(xiàn)過這樣一種情況。此次因該泵外修回來,由于不可知的原因導致“軸向間隙”與“軸向竄量”不在規(guī)定范圍內。在拆檢過程中沿著舊有的思路進行檢修,故不能及時找出故障原因。
屏蔽泵的檢修要點及檢查項目
        屏蔽泵在拆卸作業(yè)中的要點:
 1、在將泵從泵頭內抽出時特別注意不能沖撞葉輪,以避免轉子軸彎曲。
 2、當拆卸葉輪、前后軸承時應分別妥善保管好各自的調整墊圈。
 3、當取下前端蓋時注意不要碰傷轉子軸,并且泵內殘留的物料會流出來,操作時要注意。
        拆卸后的檢查項目:
 1、軸承
 2、工作面有無光澤、損傷等。
 3、內徑的磨損量應符合《軸承磨損極限表》中的規(guī)定。
 4、推力面溝槽的磨損程度

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